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浮選+金精礦氰化提金工藝的優(yōu)化方案

發(fā)表于:2024-08-05 16:31:58 作者:Lynn 瀏覽次數(shù):1000

某金礦選廠采用的選礦工藝是浮選+金精礦氰化提金工藝。金礦經(jīng)過浮選后得到的金精礦,再經(jīng)過氰化工藝進(jìn)行提金。但是,在投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問題,一是浸出尾渣和尾液品位偏高;二是浸吸回收率偏低。為了解決這些問題,該選廠進(jìn)行了一次深入的工藝優(yōu)化。

氰化提金

一、浮選+金精礦氰化提金工藝流程

該選廠的生產(chǎn)工藝流程主要包括以下幾個(gè)步驟:

1、脫水:金精礦經(jīng)過φ20m中心傳動(dòng)濃密機(jī)和45m2陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行兩段脫水。

2、調(diào)漿:脫水后的金精礦濾餅經(jīng)過φ3000mm調(diào)漿槽攪拌。

3、分級(jí):使用φ250mm水力旋流器進(jìn)行分級(jí),旋流器沉砂返回mqy2100mm×3000mm溢流型球磨機(jī)。

4、閉路磨礦:旋流器溢流進(jìn)入砂泵池,由渣漿泵輸送至φ150mm水力旋流器組進(jìn)行分級(jí),沉砂給入二段mqy1 500mm×3000mm溢流型球磨機(jī),二段球磨排礦再輸送至φ150mm水力旋流器組進(jìn)行分級(jí),構(gòu)成閉路磨礦。

5、浸前濃密:水力旋流器溢流自流至φ9m浸前濃密機(jī),濃密機(jī)溢流返回金精礦再磨作業(yè),濃密機(jī)底流進(jìn)入浸出槽。

6、浸出吸附:底流進(jìn)入φ5.5m×6.0m浸出槽(浸出吸附總槽數(shù)為10槽,一段預(yù)浸,九段浸吸),礦漿分別從前向后自流經(jīng)過浸出槽、浸吸槽。

7、尾渣處理:浸出后的尾渣經(jīng)600m2隔膜壓濾機(jī)脫水后堆存。

8、載金炭處理:載金炭從尾槽進(jìn)行串炭,由2#浸吸槽提出載金炭,并送入解吸電解車間進(jìn)行金的解吸電解,電解后的金泥冶煉成合質(zhì)金出售。

這個(gè)流程通過各個(gè)步驟的協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)了金精礦的有效提金,但同時(shí)也存在一些問題,如磨礦效率和分級(jí)效率較低,浸吸回收率偏低等,這些問題在后續(xù)的工藝優(yōu)化中得到了解決。

金精礦脫水

二、該工藝流程存在哪些問題?

進(jìn)行工藝流程考察后,發(fā)現(xiàn)了以下問題:

磨礦作業(yè)效率低:一段磨礦作業(yè)與二段磨礦作業(yè)的比生產(chǎn)率分別為0.280 t/(m3·h)和0.063 t/(m3·h),表明磨礦效率較低。

分級(jí)效率低:一段分級(jí)水力旋流器分級(jí)質(zhì)效率為16.19%,二段分級(jí)水力旋流器分級(jí)質(zhì)效率為1.88%,說明分級(jí)效率較低。

分級(jí)給礦濃度高:一段分級(jí)礦漿濃度為46.43%,二段分級(jí)礦漿濃度為28.75%,分級(jí)給礦濃度較高,這是導(dǎo)致分級(jí)效率低的主要原因。

浸出速度較快但存在問題:金精礦在調(diào)漿過程中金浸出率為28.41%,一段磨礦分級(jí)金浸出率為70.77%,二段磨礦分級(jí)金浸出率為74.89%,經(jīng)浸前濃密機(jī)作業(yè)后金浸出率可達(dá)78.24%,但整個(gè)浸出流程中cn-質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本高于0.20%,這可能導(dǎo)致金的溶解速率反而下降,并且氰化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)過高會(huì)導(dǎo)致一些難浸的其他金屬溶解并被活性碳吸附,增加載金炭含雜量。

活性碳吸附效果受影響:生產(chǎn)中3#浸吸槽、7#浸吸槽和9#浸吸槽的炭密度均低于10g/l,炭密度較低,影響吸附效果。

存在“脹水”現(xiàn)象:即生產(chǎn)中回水量大于補(bǔ)充水量,導(dǎo)致流程中的水量不平衡。

浸出槽內(nèi)充氣不足:影響cn-與o2的濃度,進(jìn)而影響金的浸出效果。

解吸貧炭未進(jìn)行再生:活性碳吸附體系中對(duì)各種有機(jī)物、浮選藥劑和賤金屬氧化物也具有很強(qiáng)的吸附能力,不進(jìn)行再生會(huì)影響炭對(duì)金的吸附活性。

解吸貧炭加入浸出流程前未設(shè)置篩分裝置:導(dǎo)致微細(xì)粒粉炭進(jìn)入浸渣中,造成尾渣品位偏高,致使金流失。

載金炭含泥量高:金精礦氰化工藝所需磨礦細(xì)度為-0.045 mm占95%,細(xì)粒級(jí)物料比表面積大,表面活性較高,易吸附至載金炭表面,導(dǎo)致從流程中提出的載金炭含泥量較高,影響電解金泥質(zhì)量。

浮選+金精礦氰化提金廠

三、浮選+金精礦氰化提金工藝優(yōu)化方案

針對(duì)工藝流程考察中發(fā)現(xiàn)的問題,采取了以下優(yōu)化措施:

磨礦分級(jí)優(yōu)化:

更換陶瓷過濾機(jī)陶瓷片,并加強(qiáng)清洗,保證脫水效果。

加強(qiáng)對(duì)球磨機(jī)裝球率的檢測(cè),提高球磨機(jī)生產(chǎn)率和磨礦效率。

降低水力旋流器分級(jí)給礦濃度,提高分級(jí)效率。

規(guī)范浸前濃密機(jī)操作,保證底流連續(xù)供礦且礦漿濃度適宜。

浸出吸附優(yōu)化:

將活性碳吸附由2#浸吸槽前移至1#浸出槽,延長(zhǎng)吸附時(shí)間,降低尾液金質(zhì)量濃度。

優(yōu)化浸出槽內(nèi)充氣系統(tǒng),保證o2濃度,強(qiáng)化金的浸出效果。

規(guī)范提串炭制度,加強(qiáng)炭密度檢測(cè),保證浸吸槽內(nèi)炭密度大于10g/l。

增加解吸貧炭火法再生設(shè)備,保證炭的吸附容量和吸附速度。

在浸吸作業(yè)尾槽處增加篩分裝置,篩除解吸過程中產(chǎn)生的粉炭。

改變載金炭提炭篩的尺寸,提高金泥質(zhì)量。

其他優(yōu)化措施:

針對(duì)“脹水”現(xiàn)象,通過提高脫水效率和優(yōu)化給礦濃度來減少流程中的水量不平衡。

對(duì)于浸出槽內(nèi)充氣不足的問題,通過優(yōu)化充氣系統(tǒng)來保證礦漿中cn-與o2的濃度,提高金的浸出效率。

通過這些優(yōu)化措施,金浸出回收率從86.697%提高至90.569%,年可增加黃金產(chǎn)量39.36 kg,年增加經(jīng)濟(jì)收益可達(dá)1101.94萬元,顯著提升了生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益。


選礦生產(chǎn)線

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