我國有句古話“變則興,不變則衰”,今天我們就來看一個金礦選廠“變則興”的案例,該選廠原采用“兩段一閉路”破碎、兩段閉路磨礦和環(huán)保提金劑提金炭漿法工藝,后將炭漿法提金工藝改為浮選工藝,增加了經(jīng)濟效益,提高了日處理量。
一、項目背景
河北省某選礦廠采用“兩段一閉路”破碎、兩段閉路磨礦和環(huán)保提金劑提金炭漿法工藝。雖使用的是環(huán)保提金劑,但尾礦仍屬于含氰固廢,生產(chǎn)過程中面臨較大的環(huán)保壓力,已成為制約企業(yè)發(fā)展的因素。同時,選礦廠采用炭漿法處理現(xiàn)有礦石,浸出率較低,該方法已不適合處理目前礦山采出礦石。結(jié)合實際情況,將現(xiàn)有炭漿法提金工藝改為浮選工藝。
二、工藝改造方案
1、將現(xiàn)有炭漿法提金工藝改為浮選工藝,并配套精礦脫水、藥劑制備等相關工藝,以提高選礦生產(chǎn)指標,增大企業(yè)效益,同時減輕企業(yè)環(huán)保壓力。
2、通過調(diào)節(jié)作業(yè)制度、優(yōu)化工藝流程、更換相關設備等方式,將選礦廠生產(chǎn)能力由350t/d 擴大至450t/d,以匹配目前礦山生產(chǎn)規(guī)模。
3、 技改過程中盡量利用現(xiàn)有設備設施,以降低項目投資。
三、工藝改造效果
該金礦選礦廠此次技術改造效果具體如下。
1、破碎系統(tǒng)改造
破碎篩分系統(tǒng)利用現(xiàn)有工藝,即采用“兩段一閉路”破碎工藝,最終產(chǎn)品粒度為0~12 mm。將工作制度延長為5h/ 班,3班/d,從而將生產(chǎn)能力提高至450t/d。
2、磨礦系統(tǒng)改造
磨礦分級維持現(xiàn)有“兩段閉路磨礦”工藝,一段磨礦采用球磨機+螺旋分級機構成閉路,二段磨礦采用球磨機+旋流器構成閉路。將二段旋流器組進行更換,并將磨礦細度由-0.074mm 占85%調(diào)整至-0.074mm 占66%,從而將磨礦能力提高至450t/d。
3、選別工藝改造
將現(xiàn)有環(huán)保提金劑提金炭漿法工藝流程改為浮選工藝。由于礦山實際采出礦石品位低于試驗礦石品位,為保證精礦品位,增加兩段精選作業(yè),確定浮選采用“一次粗選、兩次掃選、三次精選”的工藝流程。
粗選和掃選分別采用10臺xcf/kyf-4浮選機,為"4+3+3”配置;精選采用4臺 xcf/kyf-2 浮選機,為"2+1+1”配置。試驗推薦選礦工藝流程如下圖所示。
精礦脫水采用“濃縮+過濾”兩段機械脫水工藝。浮選精礦經(jīng)泡沫泵輸送至1臺φ9m 濃密機進行濃縮,濃縮底流經(jīng)渣漿泵揚送至1 臺tt-9 陶瓷過濾機進行過濾,過濾后精礦裝袋外售,精礦含水率不大于10%。
4、增加精礦脫水作業(yè)
精礦脫水采用“濃密機+陶瓷過濾機”兩段機械脫水工藝,最終精礦含水率不大于10%,脫水后精礦裝袋堆存。
四、工藝改造帶來的經(jīng)濟效益
改造嚴格遵守“多碎少磨”的選礦基本原則,本次維持現(xiàn)有“兩段一閉路”破碎流程,碎礦產(chǎn)品粒度為-12 mm,有效降低了選礦能耗。設計選礦工藝由炭漿法提金工藝改造為浮選工藝,降低了入選細度,磨礦功耗小,降低了能耗。設備選擇與選礦廠規(guī)模相匹配,減少了設備數(shù)量,有利于節(jié)能降耗。
經(jīng)改造后金精礦的品位為54.5g/t,達產(chǎn)年年均銷售收入3.806 4×107元,年均利潤總額5.576×106元,年均凈利潤4.182×106元。